国庆节过后,上海交大自然科学基础研究组教授杨本洛又一头扎进设计图纸中。由杨教授发明的复合相变换热器技术,即将转化为一套60吨-70吨重的设备,并正式落户中国石油乌鲁木齐石化公司。这也是今年8月底沪疆科技合作洽谈会召开后,取得实质性进展的合作项目之一。
杨本洛教授和乌石化结缘,只有一个多月时间。今年8月底,他作为上海市科委受邀专家,在沪疆科技合作洽谈会上的发言,让一直急于寻觅高效节能技术的乌石化总工眼睛一亮,第二天就把杨教授带进了乌石化热电厂的锅炉车间现场,并与技术部门对口交流。令杨本洛教授略感意外的是,对方很快认可了他的发明的价值,决定放弃原有的省煤器改造方案,改用复合相变换热器技术改造锅炉。经测算,乌石化热电厂2台220t/h、1台410t/h锅炉采用该技术改造后,每年可节省原煤近1.7万吨,减少二氧化硫排放337吨、二氧化碳排放30871吨,具有非常可观的经济效益和环保效益。此后一个月里,双方的“往来”也愈发紧密,很快制订了锅炉节能改造的可行性研究报告。
据了解,杨教授的复合相变换热器,巧妙破解了锅炉排烟温度难以降低的世界性难题。锅炉烟气中含有二氧化硫,与水蒸气结合后形成硫酸蒸汽。当烟气通过的换热器壁面温度低于硫酸蒸汽的凝结点(称为酸露点),就会在表面形成液态硫酸,腐蚀预热器;而排烟温度若一直保持高温,又会造成能源浪费。复合相变换热器的创新之处,在于用一种新的设计理念,将换热器壁面温度与排烟温度的“差”从“倍数”关系变为“加减”关系,大大缩小两者之间的温度差。也就是说,就算排烟温度不高,也能避免结露腐蚀,延长换热器使用寿命。
复合相变换热器系列技术作为国家级重点新产品,目前已经涵盖9项专利。最近,上海高桥石化热电厂(6台220t/h电站锅炉)运用该技术节能改造的设计方案已通过初评,各项工作正在紧锣密鼓的准备之中。按照设计方案,该厂锅炉年节煤量超过3.3万吨,节能减排效果十分显著。